为了充分的利用三菱动力供应的CCPP发电机组,近年来,涟钢组建专项攻关团队,采取多项措施解决运行中出现的各类问题,利用先进的技术挖掘能源转换潜力,实现良好的节能减排效果。今年初以来,该公司3台CCPP发电机组总发电量达2.13亿千瓦时,发电煤耗降至318克/千瓦时,实现极致能效提升,为企业创新优化能源结构,助力钢铁流程实现碳中和目标奠定基础。
由于该公司各高炉产生的煤气热值有较大的差异, 煤气在管道内发生潮流变化时,需要及时对CCPP发电机组煤气热值做调整,但进口设备的自动调热系统不能适应本土化的调热需求,且煤气热值仪存在比较大的滞后问题,热值调整往往难以快速达标。该公司能源总厂发电三车间主任邓永康说:“第一代燃机虽然效率高,但是对高炉煤气入口热值的稳定性要求苛刻,煤气热值的变化速率过大就会影响发电节奏。”
该公司通过不断总结经验和大量分析数据后,瞄准对煤气热值变化反应灵敏的燃机叶片通道温度,将其作为主控参数,并制订相应的燃机热值调整机制,将燃机调热控制精确到1摄氏度,燃机因热值波动引起跳机的难题得到一定的改善,大幅度提高了燃机的经济运行效率。
与此同时,针对夏季气温高于燃机额定功率设计温度,燃机带负荷能力严重下降的情况,该公司充分的利用富余的溴化锂,对燃机空气系统来进行溴化锂冷却改造,使燃机的夏季发电量至少提高了3000千瓦时/天。
一直以来,三菱动力研发的CCPP发电机组因具有发电效率高、供电成本低、运行启动快、负荷调节灵活、环境污染小等优势,深受钢铁企业青睐。自2007年起,该公司CCPP发电机组投运至今已达17年,超出发电机组设计常规使用的寿命,随技术的持续改进,燃机控制程序没办法满足机组的运行要求。
积尘不除,设备难以焕发新生。该公司运行多年的CCPP发电机组经布袋和电除尘等多工序除尘后,高炉煤气含尘量对燃机煤压机叶片的影响仍然较大,使得机组运行一段时间就会出现压缩机静叶机构卡涩,降低燃机带负荷能力甚至造成机组故障,燃机负荷迟迟得不到提高。
为彻底解决这一问题,该公司不断加大技术创新力度,一方面通过技术攻关提高燃机入口热值,减少回流阀开度,提高燃机在煤压机静叶机构卡涩情况下的发电量。另一方面,该公司与供应商开展深层次探讨,从缩短故障时间、优化工艺条件以及执行标准化流程上发力,使运行人员有清晰的判定依据和应急处理方案,大幅度降低了燃机故障率,确保每个环节发挥最大效能,自2018年以来,每年可节能创效1000万元左右。
近年来,该公司CCPP发电机组全力推动能源极致利用,加快设备优化升级,挖掘系统发电潜力,通过优化燃机透平空气冷却器运行方式,实现凝结水全部进入锅炉除氧器,年增加发电量500万千瓦时;无磷处理锅炉水,提升锅炉热效率,实现年发电量提升80万千瓦时;改造发电机电抗器,降低用电量100万千瓦时;提高发电机功率因素,增加有功功率,降低无功功率,年增加有功发电量20万千瓦时,为提升CCPP发电机组极致发电效率筑牢了根基。
“节”尽所“能”。下一步,该公司继续认真落实“双碳”战略,推进能源极致利用再提升,壮大绿色发展新动能,为高质量推动绿色涟钢努力奋斗。
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